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试采 (1 / 9)
综采工作面的安装工作结束了,进入了试生产的阶段。
首先,矿上给我们工区补充人员,从采煤工区调来了80个人,从修备工区调来了1个班,加上从大红山矿调来的1个班,我们的队伍扩大到200人左右。工区领导班子增加了一名支部书记,一名副区长。这两个人都是从采煤工区调过来的。支部书记张大军是我在煤校学习期间的同班同学。
人员来自不同的单位,为了防止拉帮结派,便于管理,我采取了“掺砂子”的方法。将原有建制的班拆散,重新组合新的班。将经过理论培训和参加过综采工作面安装的职工,分散到各个班中,作为技术骨干。全工区分为4个班和1个组。3个生产班分别上早班、中班、夜班。1个机电维护班上长期早班。1个小组专门负责下备品备件、回收旧设备。
人员已经基本满足了综采工作面生产的要求。但是,这些在炮采工作面生产的职工,对综采工作面生产几乎不懂,特别是对液压支架的操作一窍不通。即使是经过理论培训,并参加过综采工作面安装的那部分职工,仍然不能操作支架。之前,我也曾经带领这部分人,到张楼煤矿综采工作面实习过半个月,由于人家嫌他们影响生产,以安全为由,只让他们干一些清理遗炭之类的活儿,不让他们操作液压支架。所以,他们的实际操作能力几乎为零。
说心理话,在大倾角综采工作面上,操作大倾角工作面专用的液压支架,即使是我这样的老液压支架操作工,不经过较长时间的实践、探索,也是不行的。何况这些没有在实际生产中操作过的人。
试生产的第一天开始了。通常把新安装的综采工作面,在试生产第一天,将采煤机从工作面运输机的机尾,跑到机头,也就是截割1刀煤炭。将工作面运输机和液压支架都向前挪移一个步距(0.6米)。就算试生产成功,接下来就进入正常生产了。
一般情况下,综采工作面试生产,只需要1个早班就能完成。这个工作面试生产的第一个早班,采煤机从工作面运输机尾向机头只跑了不到20米。
首先遇到的问题是,工作面是上山推进,运输机道超前运输机,使用的是国产40T型刮板运输机,它的机头趴在前方皮带机的机尾上。它的机尾有积水。当工作面上的煤炭输送到该运输机上,就泡到了水里。煤炭少时,运输机的刮板将带水的炭向前拉,由于运输机前高后低,带水的炭向前拉十几米后,就淌回来,在运输机槽上翻滚。
本来,综采工作面在10至15度的条件下向前推进,对排水而言,是再好不过了。因为这个工作面的自然淋水不大,运输道积水的水源来自于采煤机的降温降尘水、设置在液压支架间的防尘喷雾水、各运输转载点的喷雾水及液压系统的漏液。这些水只有在工作面不生产时,才能聚积到下头。一旦生产,源源不断的干炭,一会儿就把水都耗掉了。当工作面向前回采5至10米后,所有的水都会流到采空区,就不会影响运输了。
水不是很多,造成带水的煤炭拉不走的主要原因是,设备不配套。如果超前运输机使用的是配套的桥式转载机,而不是40T型刮板运输机(该工作面开始不是按照综采工作面的要求设计的,运输道不能满足安装超前桥式转载运输机的要求)。这个问题就比较容易解决。只要生产时,工作面上的煤炭连续往下放,干煤炭把水消耗掉,就能正常运行了。桥式转载运输机不仅运输速度快,而且功率大,很快就能把带水的煤炭拉走。40T刮板运输机,运输速度慢,功率小,工作面上放下来的煤炭多了,它就开不动了。
运输道积水的问题不解决,工作面就不能生产。这就是试生产的第一天早班,只能割煤20米长的原因。
为了排掉积水,在超前运输机的机尾下侧挖了一个坑,作为临时水仓,用潜水泵排水来解决机尾积水的问题。这是一个相对简单易行的办法,但是,运输道是采用工字钢扶梯形棚子支护的,巷道断面是按炮采工作面的要求设计的。所以,水仓不能挖大,水仓的容水能力很小。排水管使用的是2寸尼龙管子,输送距离200多米。排水时,当潜水泵将水仓里的水喝干后停下来,排水管内的水回到水仓,水仓又满了。因此,生产开始时,超前运输机还是不得不拉带水的炭。
带水的炭拉到皮带运输机上,给皮带运输机也造成了不少的麻烦。皮带跑偏,带水的炭从底皮带拉回机尾,卡住机尾滚筒,皮带机开不动。皮带机头主滚筒受水影响,造成皮带打滑,同样开不动皮带机。这些故障都或多或少地影响生产,处理麻烦,让人头疼。
自从使用潜水泵排水后,虽然运输仍然不顺利,但是,能勉强运转了。接下来遇到的问题是工作面刮板运输机。
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