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试采 (4 / 9)
工人们在恶劣的条件下处理各种事故。而当液压支架因歪倒、挤死、底座箱陷进底板等因素挪移不动时,无论操作工怎么作急,其他人都无能为力,有劲使不上,干作急。
试生产1个月过去了,工作面回采不到10米。工作面下头的液压支架和运输机的机头,都下滑到运输道内。
各种流言蜚语不断地传到我的耳朵里,如:大洋鸡(机)不下蛋、综采还不如炮采、综采区长白搭等。
试生产面临的困境,我非常作急,也很焦虑。但是,我没有丧失信心。我在想,这套综采设备是波兰人已经使用成功了的,我们也应该能使用成功。尽管设备不配套,工作面地质条件不理想,没有熟练的液压支架操作工。只要我们努力,有耐心,艰苦探索,总有一天能克服困难,逐步解决各个问题,使它正常运转起来的。波兰人能干的,我们也一定能干。只不过是一个较慢的过程,需要较长的时间。
为了了解各个班的生产情况、管理状况、职工的操作技能,为了发现现场出现的各种问题及原因,以便思考出破解问题的方法。我轮流上早班、中班、夜班,有时1天下2个井,有时24小时在井下。我告诉自己,不管多么辛苦,都要坚持下去,想尽一切办法,争取试验成功。因为,在苏北矿务局乃至全国范围内,还没有1个煤矿进行过大倾角煤层的综合机械化采煤。也正因为大倾角煤层综合机械化采煤的难度大,以及支架液压系统的复杂性,才使得各个煤矿的领导望而却步,至使这套价值1000多万元的设备,沉睡在仓库里6年。如果经过我们的努力,试验取得成功的话,这对我国能够在大倾角煤层进行综合机械化采煤,是多么大的贡献啊!
支架下滑不可怕,可以从上头第一个架子开始,利用顶梁上侧护板的千斤顶、底座箱上的防滑千斤顶、外加辅助千斤顶、液压单体支柱,甚至可以使用设置在材料道的牵引力为20吨的回柱绞车配合,将支架在向前挪移的过程中,一架一架地向上调。
运输机下滑不可怕,可以把下头的机槽抽出2节,安装到上头去。
我坚信,要彻底控制液压支架和运输机下滑的有效方法,还是调面,就是把工作面调成伪倾斜。一方面减小工作面的倾角(坡度),一方面改变工作面的推进方向。
假设将工作面调转90度,从运输道向材料道推进,液压支架和运输机就不可能向下滑。这是个夸大的假设,只是为了说明一个道理。
其实,下头超前上头20米至30米,就差不多了。之前,我曾经把这个办法向矿领导提出过,被驳回了。他们的理由是:在设计工作面时,已经将下头超前上头8米了。
我跟他们说:根据我的经验,当煤层倾角在15度时调面,下头比上头需要超前13米左右,才能使液压支架和运输机向上走。这个工作面的倾角36度,超前8米是肯定不行的。他们不同意继续调面的另一个理由是:下头调多了,工作面的仰角增大,煤壁片帮的炭,就会扑到支架内,对人不安全。
造成这种危险的原因,就是设备不配套。因为配套运输机挡煤板的高度是1.3米,220型运输机挡煤板的高度只有0.6米,当然挡不住3米高煤壁塌方下来的炭了。由此可见,波兰人设计这么高的挡煤板,一定是为了把工作面调成伪倾斜,增加仰角,防止片帮伤人用的。
然而,为了能使该工作面试验成功,我下决心违背矿领导的意图,开始按1比3的进度调面了(下头进3个步距,上头进1个步距)。当然,这样干,除了对人身安全有些冒险外,还增加了液压支架的操作难度。因为调面时,液压支架的后端必须向下侧甩,就需要增加辅助千斤顶把支架的后端往下侧拽,或者采用液压单体支柱把支架的后端往下侧推。我认定,要试验成功就必须这样干,无其它更好的办法。
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